(±mm)②Improved core ③Control the core ④Reduction of ―80―Feedback kcabdeeF)mm(noisnemderoC①σ i00Fig. 7 Imbalance AnalysisFig. 8 Relationship between Core Dimensions and に寄与できると考えた。そして解析の結果は,アンバランス量84~93%,角度方向98.5~99%の精度があり,予実差が極小化され一致した(Table 1)。Material DimensionsTable 1 Expected Di■erence of Imbalance6.1 対策の検討 3章で述べたようにNo.1中子の出来栄えがアンバランスの主要因であるため,造型から機械加工まで,中子と,その転写した素材面の形状を正確にキープし続ければバランスの良いローターが製造できる。つまり①No.1中子を精密に造型し,②No.2中子と精度良く接着し,③溶湯が注がれても変形せず形状を転写し,④基準面を正確に起点として加工することである。そこで5章で開発したシミュレーションを活用して①~④の寸法ずれがアンバランス量へ与える影響を算出し,Cpk1.33が成立する対策とその寸法管理値を個別に設定した(Table 2)。これらに対して取り組んだ内容を以下で紹介する。Table 2 Measures against Imbalance6.2 対策①No.1中子の造型精度(1)金型機構の進化による型合わせ精度向上 No.1中子型は上下の金型と,3つの側面の凹み部を形成する金型の計5つを合わせて空隙を形成する。8C型ローターではこれらの合わせ精度の向上を図った。 従来モデルの13B型ローターはNo.1中子金型を4セット,円形に備えており順繰りに回転させて造型し,ピンとブッシュで位置決めしていた。しかし,型合わimbalance (g・mm)Angle (°)(1) Reduce pattern shift(2) Maintenance metallic patternassembly precisiondeformingmachining standard deviation120PredictedMeasuredvalueGear-sideOpposite gear-side8431643Gear-sideOppositegear-side214191ImbalanceMeasure(g・mm) per mm897741219017937869Avg.Target levelCpk (against target)Concordancevaluerate(%)999841769932109819697ControlvaluePredictedmaximumimbalance(g・mm)0.201790.201486570.303590.200.1078717936516751.366. ばらつき対策の検討と実施Previous process Adjustment of metallic pattern Molding Core assembly Core setting Melting/Pouring/Fettling Positioning Machining Imbalance measurement 1201008060402020100Material dimension(mm)y = 1.000662 xR² = 0.999999 New process Scanning Modeling Core assembly Replacement of the hollow shape Positioning Removing machining area Imbalance analysis 406080
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